目前,球磨机的稀油站系统存在着管理不善,或者措施不到位的情况。这种状态下,球磨机会经常出现故障,这里沃特就举例说明此情况的带来的危害。
球磨机无法正常供油,就是稀油站系统没有管理好一个表现,主要原因有:没有电动机或油泵间连锁措施,没有安装电接点压力表,电接点压力表有损坏等等。
球磨机轴承盖采用焊接结构,上面设有检查孔,热电偶通过检孔放入到瓦座内,测量来自轴瓦处的油温,温度值通过球磨机控制柜上安的磨头、磨尾轴瓦油温电子显示表显示。
改进地方:对检查孔的改进,原来的检查孔观察门为单扇门式结构,上面安有透明有机玻璃,可从一侧打开。此结构美观但密封不严,且有机玻璃易老化损坏,粉尘易进入,导致润滑油变脏。为此,我们将原来的该观察门废掉,用30×30mm的角铁和钢丝制作一端不封闭的长方体型骨架,再用防尘布包扎起来;检查孔四周粘贴上羊毛毡,长方体型骨架在检查孔上部作水平活动式固定,骨架可向上掀起,落下时靠自身重量将羊毛毡压实密封。此结构可有效防止粉尘进入,也易观察,热天瓦座内的热量也易散发,但不美观,另防尘布必须定期更换。
不足之处:虽然这种改变,很好的解决了无法及时供油而引起的球磨机烧瓦事故,但是回油管升高后,油带带油量变大,润滑油容易从中空轴处渗油和粉尘混合后形成油泥,导致该处卫生差。所以此处必须加强密封。
任何地方,任何设备,都需要规范严密的管理,周围的部分才能有效的给予组织配合,发挥出其较大的效用来。球磨机稀油站系统的管理,是保证润滑系统工作的基本条件,我们不能在起点的地方就输了。整个工作,认真,负责的态度都要贯彻始终。